中国中铁四局集团第一工程有限公司

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2012-05

长临河制梁场“四节”措施降成本 增效益

新闻来源:第一工程有限公司浏览次数:日期:2012-05-25

长临河制梁场自开工至今,始终把节材、节水、节能、节地作为成本控制的基础工作,通过“降成本、增效益、提高项目管理水平”活动,采取有效得力措施,努力提升经济效益水平。

该梁场共需生产791榀箱梁,经过优化临建方案,征地由原计划190亩减少至147亩;通过设计建设7个双层存梁台座,节约了土地43亩,节约资金130万。依据地形地势,梁场生活办公区与制梁生产区成阶梯式布置,减少了大量的土石方填筑工程量。

在原材方面,在确保复核规范要求的情况下,因地制宜,就地取材,缩短运距,减少时间,从而降低运输成本;半成品加工方面,采用数控钢筋棒材剪切生产线,利用先进的工业计算机程序控制,提高生产效率和钢筋尺寸的精确度,减少损耗0.5%以上;采用内卡式千斤顶,钢绞线下料长度误差不超过2cm。

梁场所在地水资源短缺,在生产生活用水上,要求员工做到“不多用一滴水,不浪费一滴水”。大力实施节水环保工作,在场区西侧设置一个储水1995方,能进行多级沉淀、循环使用的大型污水净化的平流式沉淀池;在碎石料仓处设置三级沉淀池,污水经初次沉淀后经集水沟流经平流式沉淀池的进水口,经平流式沉淀池处理后的水供碎石清洗和箱梁养生。梁场节水环保工程既满足施工所需的大量用水,又解决了污水排放问题;据测算,该梁场年均节水约57万吨,减少污水排放71万吨,节约资金约255万元。

梁场通过在料仓顶部安装太阳能,给原材料加热,年均可节约燃料633吨,节约成本52万元。在职工浴室使用空气能热水器,大大减少电的消耗。同时,制定了详细的节能降耗管理措施,针对梁场大型机械设备多,油料消耗量巨大的特点,制定出单机单车油料核算制度,并加大过程监控管理力度。

截至5月23日,该梁场开累完成建安产值9889万元,预制116孔32米双线箱梁和6孔24米双线箱梁,全体员工正在“降成本、增效益、提高项目管理水平”活动的倡导下,凝心聚力、攻坚克难,确保完成施工任务的基础上,实现经济效益最大化。

(李利)

作者:李利    责任编辑:泫然